等到时间来到了第七天。
一大早,李枭就到了研究所。
带着人直接进入了车间,在车间中山猫车的数百零件,已经按照 “底盘 - 动力 - 传动 - 悬挂 - 电器” 五大系统分类码放好了,每件零件上都贴着红色标签,标注着加工日期与精度参数。
看着这些零件,李枭也没再多说废话,而是直接道:“开始最后组装。”。
“是。”,闻言早就按耐不住的众人齐齐答应了一声就动了起来。
这最先组装的就是车架,张澄蹲在地上,看着这个之前他们生产出的车辆“脊梁”,拿出了磁力线坠,开始用磁力线坠校准纵梁的垂直度,一边测试还一一边指挥道:“车架是基准,第一步必须把水平和垂直度卡到最严,咱们先调台水平仪,再固定车架。”。
而闻言老周也是拿着水平仪走了过来,开始在其它两名同志的帮助下调试,等到把水平仪放好,随着水平仪的气泡在刻度盘里晃了两圈,看着最终停止在 “+7.15mm/m” 位置上的气泡。
老周也是道:“不行!纵梁水平偏差不能超过 6mm/m,不然后续装发动机、传动轴都会出现同轴度误差,进行调整一下。”。
听到老周这样说,另外一名同志也是快速调整了起来。
别看偏差只有这么一点,听起来非常微小,但要知道失之毫厘,谬以千里,要是不重视的话,这个误差已经足以引发一系列连锁反应。
像是车辆跑偏,这就是最直接的表现,毕竟汽车的四个车轮需要通过精密的四轮定位参数,来保持稳定的直线行驶,车架又是安装悬架系统的基准。
超出了范围内,就会导致左右两侧的悬架安装点产生不对称的微小位移,虽然很细小,甚至不用仪器观察都观察不到,但这可是会改变两侧车轮的定位角度,会让左右车轮产生的滚动阻力和回正力矩不相等。
这样一来车辆就会不由自主地偏向一侧。
不仅如此,车架安装的不标准,也会加速轮胎和部件磨损,也就是俗称的“吃胎”,会大大的缩短轮胎寿命。
悬架和转向系统的各个连接件,也会因为长期承受不正常的内应力而出现异常磨损。
至于安全问题这个就更不用说了,车架的微小变形也会改变转向器、方向盘等部件的相对位置,从而导致车辆直行时无法处于正中位置,也就是人们常说的方向盘歪斜。
技术人员调整的很快,很快车辆的这架就被组装了起来,在检查人员详细的检查后,随后发动机就被推了进来。
在赵工的指挥下,几人先将发动机吊装到车架的发动机舱上方,不过并没有直接安装。
而是有一名技术人员上前。
开始用百分表测量发动机输出轴与变速箱输入轴的同轴度,这一步可以说是十分关键,关系到动力总成的平稳运行以及效率、寿命。
还有就是发动机产生的动力能不能平顺、高效地传递给变速箱,也都在这一步上。
这就像是两个连接起来的高速旋转的精密部件,必须让它们“心往一处想,劲往一处使”,才算是成功。
安装的位置稍有差池就会出现很多问题。
就比如振动与噪音,如果这方面出了问题,就会噪音增大,还会出现异常振动,让驾乘舒适性下降。
这是最直接的表现。
毕竟旋转中的轴会不同心,肯定会出现问题。
不仅如此,如果不同心,轴承也会因承受不均衡的载荷从而加剧疲劳损坏,高速旋转轴上的油封会因振动而密封失效,最终导致润滑油泄漏。
接两轴的花键或联轴器本身也会因磨损而产生间隙和异响,这些都是可能出现的问题。
这还不算完。
在传动效率,还会导致功率传递损失增加,让油耗增高,动力下降。
在理想情况下,发动机输出轴和变速箱输入轴的旋转中心线,应该是完全重合,只不过这个年代的生产可不是后世全自动化的,由于制造、安装的误差,或者是车架、发动机悬置的轻微形变,都会导致偏差。
这些在这个年代很常见。
至于解决的办法也很简单,就是垫贴片,之前安装发动机支撑架的时候,就已经经过了调整。
只不过出乎李枭意料的是技术人员的话。
“指针跳动0.1mm,不合格!” 。
随后他就趴在地上检查起了发动机支架的安装。
而这一句话也是让不少人都看了过来,刚刚装发动机支架的时候,已经经过了调整,按理来说不应该出现问题才对。
心中都不由咯噔了一下。
如果是没调整好那还算好,但如果是其它问题造成的,那就有些麻烦了。
李枭也是连忙道:“怎么回事?”。
“科长,是支架垫片厚的问题,垫片厚度多了0.1mm,难怪对不上。”。
听到那人这么说,众人这才算是松了口气。
赵工则是皱了皱眉,脸上闪过了一丝怒意:“刚刚是谁安装的?都不仔细检查的吗?”。
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