“压力来了啊。”赵老师放下手中的报纸,上面正刊登着北大课题组的相关报道,他揉了揉眉心,“没想到反应这么快,这么直接。”
刘星海教授却显得颇为平静,甚至眼中带着一丝欣赏:“百花齐放,百家争鸣,这是好事。魏知远那篇关于广义预测控制的文章,我看了,思路很新颖,确实指出了我们现有模型的一些不足。高建国教授强调立足国产化,也是切中要害。这说明我们的工作真正引起了重视,逼着大家都要拿出真本事来。”
他看向聚集在办公室的课题核心成员们,语气转为严肃:“竞争不可怕,固步自封才可怕。北大追求理论高度,这是他们的长处,我们不必与之在纯理论领域纠缠,但必须加强我们自身实践的理论提炼,不能只满足于‘做出来’,要能说清楚‘为什么能做成’、‘好在哪里’、‘背后有什么规律’。北钢院强调国产化和普适性,这恰恰提醒我们,在方案设计和工艺选择时,要更有前瞻性,更要考虑大规模推广的成本和可行性壁垒。”
在刘教授的定调下,实践基地的应对策略清晰起来。
保持定力,深化特色,开放学习,在竞争与合作中提升自我。
一方面,他们更加专注于自身课题的攻坚。
第二批课题的发布,如同吹响了集结号,不仅原有团队成员干劲十足,也在清华校内吸引了更多优秀学生的加入。
短短一个月内,主动申请加入实践基地各课题组的本科生、研究生又增加了七十多人,使得基地总人数突破了两百。
大家心里都憋着一股劲,要用更扎实、更先进的成果来回应外界的质疑与挑战。
另一方面,团队内部的学习氛围也更加浓厚。
吕辰特意托人找来了北大魏知远等人发表的论文,组织控制理论小组的成员一起研读、讨论,汲取其中有益的思路用于优化自身的算法。
吴国华在设计新的控制逻辑时,也开始有意识地撰写更严谨的数学推导附录。
而对于北钢院强调的国产化问题,赵老师、钱工、孙工则在设计和采购时,更加注重元器件的国产替代方案论证,即使暂时因性能要求必须使用进口件,也会同步启动国产化改进的预研。
这种在竞争压力下迸发出的活力,也直观地体现在项目进展上。
板材车间那条目标生产线的改造工程,进入了紧锣密鼓的实施阶段。
所有的测绘和数据收集工作已全面完成,最终的改造方案经过反复论证,已然敲定。
沈青云、赵老师等亲自在现场指导施工,车间里,划线的划线,筑基的筑基,安装平台的钢结构开始搭建,叮叮当当的金属碰撞声和电焊的弧光,宣告着一场大规模的硬件改造正式启动。
负责机械加工的车间更是昼夜不息,根据新的设计图纸,飞剪系统的强化部件、矫直机的新的辊系座、输送链的改造模块等关键部件,已经开始下料、粗加工、精磨……钱工和孙工几乎常驻车间,与牛师傅、邹师傅等人一起,盯着每一个关键工序的完成。
而在“掐丝珐琅”电路板的批量生产工艺攻关上,联合课题组更是投入了重兵。
汤渺副教授带领的材料小组,与赵老师、钱师姐等人紧密协作,陶瓷粉体的配方优化、氧化铜与碳粉的混合均匀度控制、烧结助剂的选择等核心材料问题,在大量的实验中得到一步步明晰。
最令人振奋的是,工艺所需的专用设备研制,取得了突破性进展。
用于氧化铜粉末预处理的“氧化炉”率先制作成功,并通过了初步测试;。
用于最终烧结的“烧结炉”也已完成制造,正在紧张调试中。
而最为关键、也将工艺构想变为现实的核心——“轧胚机”,也已由精仪系和机械系组成的专项小组完成了初步设计,进入了详细图纸绘制和关键零件加工阶段。
那个将陶瓷粉、氧化铜、碳粉混合“轧”成生胚的大胆设想,正在一步步走向现实。
这一天傍晚,实践基地的会议室里,灯火通明。
“轧胚-原位还原烧结”工艺专项小组正在召开阶段性会议。
沈青云指着黑板上的结构示意图:“同志们,氧化炉和烧结炉的顺利推进,为我们解决了‘头’和‘尾’的问题。现在,所有的焦点都集中在这台‘轧胚机’上!它的精度,直接决定了生胚的均匀度和致密性,进而影响后续还原反应的成功率和电路的质量!”
赵老师指着摊在桌上的复杂图纸:“沈工、汤老师,各位,我们设计的两辊热轧式结构,关键在于对辊的平行度、压力控制精度以及送料机构的稳定性。我们计算过,要想达到理想的生胚密度和厚度公差,对辊的径向跳动必须控制在5微米以内,压力控制系统需要能实现±1%的精确调节……这对我们现有的加工能力是极大的挑战。”
会议室内陷入了短暂的沉默。5微米的精度,在这个精密机床尚且稀缺的年代,无疑是一个极高的门槛。
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